在电镀处理的环节中,前处理除油是一项重要的环节,他会连动影响到后面的生产。所以严格把控工艺参数,用对钢铁化学除油粉都是需要引起重视的事情。而遇到故障的时候,就需要从几个方向进行排查处理。
福建的邓先生是一家电镀厂的老板,近来在给钢件在进行阳极电化学除油时,一些钢铁镀件表面出现了红褐色的堆积物。邓先生为此苦恼不已,因为将其除掉后发现对应部位的基体已被严重腐蚀。这对电镀厂而言,费时费力还遭受了损失。
一开始邓先生以为是操作温度过低造成的,测得电化学除油溶液温度为 85℃,这个温度是在工艺范围内的,所以排除。然后又猜测是电流密度过高造成的,于是检测电流密度,数据为 1.1 A/dm2 ,也没有超出工艺范围。这个可能性也排除。邓先生有点头疼。
有一天,他在网络上搜索到了比格莱科技,决定向我们的工程师求助试试看。工程师在赶赴现场调查后,指出可能是由于除油液成分过低造成,因为当除油液的NaOH浓度降低时,阳极区域溶液的PH值会下降,那么除油速率就会随之降低,氧气析出增加,这时镀件表面开始氧化并且出现附着物,甚至会产生明显的棕色铁锈。在取样分析后,发现确实是这个原因造成的。
仔细了解才知道,邓先生之前用的是某厂家生产的化学除油粉,因为配方配比设计不合理,导致这次的生产故障。其实,如果邓先生能够早点知道比格莱的钢铁化学除油粉BC-8,就不会遇到这种情况,这款除油粉除油速度快,去油污能力强,易清洗,适合高低温操作。操作范围宽,容易控制。成分配比也合理。是广大电镀人的福音。
实际上造成化学除油故障的原因还有几个,如果有知道的朋友,欢迎后台留言交流。如果对我家的钢铁化学除油粉有兴趣,也可以联系客服,我们会提供免费样品和详细技术资料。