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整槽工件出现不规则起泡,镀层反面基体金属色泽正常,一定是跟碱性镀铜添加剂有关系吗?未必,有可能是槽液成分比例失衡造成的。为什么这样说呢?接着看下去吧。

氰化亚铜和游离氰化钠比例失调

氰化亚铜是镀液中亚铜离子的来源,配槽液的时候,需要以氰化亚铜的形式加入,而在生产中电镀厂的技术人员通常控制金属铜含量,因为铜含量与游离氰化物有一定的比例关系。

在使用碱性镀铜添加剂Cu-201时,建议将氰化亚铜的含量控制在30-45 g/L之间,亚铜含量高,上铜快,生产效率高,但是氰化亚铜过多时问题也明显增多,镀层起泡的概率加大了很多。 碱性镀铜添加剂

在处理这种原因所造成的故障时,可以请比格莱工程师帮忙分析调配镀液成分。

2%HF活化液有问题

如果确定是这个原因造成故障的话,可以重新配制活化液,这样处理后情况有好转,但是有些电镀厂会反馈故障并没有完全排除

仔细观察,可以发现2%HF溶液活化后的工件上有一层不易察觉的膜层,怀疑这层膜是电解去油后的碱膜层在HF活化液中没有被反应掉。

因为氢氟酸对合金中的硅铝元素能起较好的腐蚀活化作用,但对碱膜的中和作用较差。面对这种情况,我们可以在2%HF活化液中再加入2%硫酸,这样试镀后起泡全部消失,镀层结合力牢固。

如果您对碱性镀铜添加剂和镀液分析方案感兴趣的话,请随时联系我们

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