客户案例

酸性光亮镀铜工艺,成为装饰性电镀产品的必选电镀种类的一项,特别是对于一些小五金件和塑料电镀件的处理。因为它具有镀层内应力小,耐蚀性良好,废水处理简单等优点。但在使用酸铜光亮剂的过程中,会出现出光时间长,光亮度差等问题,是咋回事呢?

东莞的林先生是一家电镀厂的负责人,近期在给卫浴工件镀酸铜的时候,发现光亮添加剂的耗用量是正常的4倍,而且产品的出光时间长,出现镜面光亮的时间长达正常所需时间的3倍,镀层光亮度也差,林先生一开始以为是镀液成分有问题,于是对其做了赫尔槽试验和定量测定,但是测试结果一切正常。

他纳闷了,问题是出在哪里呢?

有一天,他看到了比格莱科技的网站,于是点进去看看,看完相关系列文章后,他决定向我们的工程师求助。

工程师在现场经过一系列调查后,发现在对林先生的阳极板进行刷洗后,其导电良好,但后来经现场观察时发现,槽电压有异常,槽电压在910V之间,高出正常电压值很多,并且看到阳极表面有一层牢固的黑褐色的膜。

问题应该是出在阳极板上。会有这种现象,说明阳极板的表面已经完全钝化,这会造成阳极表面析出大量的新生氧,甚至放出氧气,从而破坏了光亮添加剂。进而造成了林先生的故障。于是工程师开始指导林先生如何解决。

酸铜光亮剂Cu-510

过后,林先生咨询工程师有无一款高走位,高整平的酸铜药水,于是工程师便向他推荐了我们的酸铜光亮剂Cu-510,镀层内应力小,耐蚀性良好。还能满足林先生的需求,林先生大喜过望,决定签下采购合同。

从上面的故事可以看出,阳极的好坏是酸性光亮镀铜的关键它与槽液的维护同样重要是不可忽视的一项操作工艺要求。如果屏幕前的你,正在为电镀生产的故障而烦恼,亦或者是对酸铜光亮剂有兴趣,欢迎 联系比格莱客服,我们会给您提供解决方案。

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