客户案例

浙江的吴先生是做铜镍铬电镀生产的,近期在使用酸性镀铜光亮剂的生产过程中,遇到了一个问题:电镀时电流下降,电压升高。这个问题造成交付慢,被客户投诉了。

一开始,吴先生厂里的师傅分析可能是镀槽的日常管理和维护不善所造成的,在电镀生产过程中,常常会出现电流开不上去或慢慢自动下降,此类异常主要是由镀槽日常清洁维护不善,造成线路电阻和镀液欧姆电阻增大而引起的,通常来说有这以下这两种情况:

①端头接线和(阴)阳极铜棒的地方出现了生锈,这样的话会接触不良;

②整流器的接线柱与端头接线接触差,出现锈蚀;

对铜排及端线进行检查,吴先生的师傅发现这些设备能正常通过电流,导电良好,说明这个环节没有问题;既然不是这个原因,那就来排查下一个可能性。师傅开始检查接头的接触面在安装过程中是否有用砂纸打磨?因为这样做才能保证有足够的接触面积,发现有用砂纸打磨平整,没问题。 酸性镀铜光亮剂

接着检查涂导电膏紧固安装后有没有封玻璃胶?这样做的目的是为了减缓锈蚀,保证导电良好,但是检查之后发现已经有这样做了,没问题。

那么问题到底是出在哪里呢?吴先生大惑不解。

有一天在跟朋友聊起这个话题时,朋友推荐可以跟比格莱联系一下,他们是酸性镀铜光亮剂供应商,有着多年的技术服务经验,应该可以帮到吴先生。于是在朋友引荐下,吴先生联系上了比格莱的工程师。

工程师在到达现场后进行检查分析后,逐个排查原因,对槽液取样进行分析后,发现是槽液中硫酸铜含量偏高造成的。

工程师告诉吴先生,硫酸铜含量偏高时,由于电镀时阳极上还有铜溶解进入溶液,所以阳极区的硫酸铜含量更高,如果此时槽液温度出现下降的话,这些硫酸铜就有可能在阳极表面化上结晶析出,导致缩小阳极的有效表面积,这样会造成阳极钝化,进而导致操作电流下降。于是吴先生在工程师的指导下,对镀液进行适当稀释,调整成分,问题解决了。

在使用比格莱酸性镀铜光亮剂时,我们会建议电镀厂客户做到这三点:

①定期分析调整硫酸铜的含量至标准值

②控制硫酸铜和硫酸的相对比值

③在硫酸铜含量不高的情况下,适当调高硫酸含量

这样有助于保证生产的顺利进行,产品合格率高。

如果您对酸性镀铜光亮剂和技术服务感兴趣的话,请随时联系我们

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