湖北张总的电镀厂有一只酸性光亮镀铜槽,其容积为800升。在使用酸性镀铜光亮剂时,发觉镀出工件的光亮度越来越差,出现白雾状,低电流密度区也不亮,使用的铜阳极表面附有一层粉末状的白色产物,电压也升不上去,只得停产,厂方为此十分着急。
作为酸铜光亮剂供应商,比格莱的工程师应邀参加了上述故障的讨论。现在将已经查清的故障产生原因和处理结果分享给大家,希望能够给电镀企业在解决故障时提供一些帮助。
该厂的酸性光亮镀铜液是请人配制的,使用还不到两个月,开始使用时效果很好,镀出铜层光亮细致,电流、电压都正常,使用不到一个月后镀层的光亮逐渐变差,最后出现上述现象,再也无法使用。
有人认为之所以出现这种故障,是由于在配制新槽液的时候,没有正确补加好十二烷基硫酸钠和光亮剂,也有人认为在配制槽液的时候是否忘了加氯离子,比格莱工程师认为以上分析的原因是不太可能的。为什么呢?如果是配制新槽液时的方法不对,那么就不会是使用近一个月后才发生变化的,而是在投产时就会出现上述故障问题。
从时间线上判断就不对。
再则,目前所获镀层的症状也不像是上述原因引起的,相反却很像是溶液中氯离子含量过高所致。
但氯离子从何进入槽液中呢?
比格莱工程师从光亮镀铜的生产线上进行逐道的检查,在氰化镀铜后的中和槽查到了问题,他闻到了一股刺鼻的味道,怀疑是盐酸,问了现场的操作工人后证实了自己的判断。工程师还看到操作工人把工件从中和槽中取出后,马上在旁边的清水槽中浸一下就挂入到酸性光亮镀铜槽中去电镀。工程师拿pH试纸对这个清水槽进行测量,测试出的pH值结果是4.8,这样看的话,槽子中的氯化氢浓度已经非常高的了。
通过这样一番排查后,可以肯定的是镀铜槽中氯离子含量过高了。为了进一步验证,比格莱工程师还做了烧杯对比实验,从试验结果来看,光亮镀铜槽液被氯离子污染是无疑的了。找到原因之后,工程师马上对槽液进行了处理,生产终于能顺利进行了。
比格莱作为电镀添加剂的生产厂商,多年来在上门服务中积累了很多生产经验,电镀企业在使用酸性镀铜光亮剂等产品时,可以得到我们工程师的技术支持。