在使用碱性镀铜添加剂的生产中,如果出现电镀故障,该如何排查?本期文章我们通过1个案例来解析一下。
工件预镀氰化铜后,经光亮酸性镀铜,有明显的粗糙、疏松和局部海绵状镀层
河南某电镀厂在使用碱性镀铜添加剂时遇到了上述故障,于是采用以下试验检查:
①酸铜液成分有问题,但经分析化验是正常的。
③在比格莱工程师的指导下,将退铬后的工件再镀酸铜,没有粗糙现象,说明故障产生于氰化镀铜槽内。
结果发现氰化镀铜槽阳极溶解正常,但阴极电流效率很低。改变操作电流,当电流升高时,镀层粗糙、疏松现象更严重;当电流下降时,阴极析特别严重,沉积速度慢。
那么造成这类故障的可能原因有哪些呢?
有2种可能性:
①槽液中金属铜及氢氧化钠含量低,游离氰化钠高,需要分析调整槽液成分。
②槽液受到6价铬的污染,那么该如何处理呢?可以参考我们之前写过的文章
延伸阅读:《使用碱性镀铜光亮剂时,镀液被六价铬污染也会造成镀层结合力差》
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