客户案例

说起来,这篇文章算是个番外,我们在之前的系列文章里,曾经提及到使用镀镍添加剂时,出现针孔是前处理不当造成的。单纯讲原理可能会比较抽象,所以这次讲个案例来剖析一下。

福建的吴先生是一家电镀厂的负责人,他们的工件主要是裤袋扣,是应用氰化镀铜→亮镍→套铬工艺生产,在生产过程中亮镍缸经常产生针孔,吴先生经过分析后,觉得可能是十二烷基硫酸钠不够造成的,为什么呢?详细原因可以看《使用镀镍添加剂时,镀层出现针孔与麻点,是什么原因造成的(三)》。

于是吴先生补加十二烷基硫酸钠,但是效果也不明显。于是采用活性炭进行大处理,不到一个星期,针孔又非常严重。始终未能彻底解决镀层出现针孔的故障。吴先生为此苦恼不已。

一个偶然的机会,吴先生认识了比格莱的工程师,于是他决定向工程师求助。工程师在赶赴现场调查后,发现问题不在亮镍缸本身,而在于工艺线路安排不够合理。为什么这样说?

吴先生的工艺流程是这样的:浓盐酸腐蚀→水洗→电解去油→水洗→氰化预镀铜>水洗→镀亮镍→水洗→镀铬→水洗→干燥→成品。

裤带扣,其零件形状比较简单但毛坯表面油污非常严重。在预镀氰化铜后的水洗槽中有明显的一层油膜浮起说明毛坯件在前处理时零件表面油污没有除净虽经氰化镀铜但零件表面仍有油污。只有一个办法,那就是加强除油。

于是工程师开始指导吴先生进行解决。采纳工程师的方法之后,针孔故障果然得以解决。 镀镍添加剂Ni-301

过后,吴先生咨询有没有一款好的镀镍添加剂,工程师向他推荐了比格莱的Ni-301,其有机分解产物少,槽液不易老化,杂质容忍度高,操作范围宽,容易控制。这样的话,使用的药水就是稳定的,生产不良率减少,能省钱;而且药水易控制,不用经常净化处理,省下不少人工和成本。

如果您对镀镍添加剂有兴趣的话,欢迎来电咨询,我们会提供免费样品和详细技术资料。

 

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