镀装饰铬工艺,以其走位能力强,电流效率高等优点受到了电镀厂家的青睐,但在使用装饰铬添加剂的过程中,由于工艺参数,镀液成分等各个环节把控不好,会导致出现生产故障。
重庆的吴先生是一家电镀厂的老板,在开槽镀铬时,工件是小螺钉,前两槽镀出的铬层很正常,第三槽突然出现了整个挂具上的螺钉几乎都套不上铬,且发黑,无奈只能停产,一开始以为是工艺操作规范有问题,但是检查了槽温、电流密度、操作过程,都跟以往相同,是正常的。
问题出现在哪里呢?
有一天,吴先生在网上搜索到了比格莱科技的官网,在浏览了相关技术文章后,他拨通了我们的电话。比格莱的工程师在分析了车间的镀液成分后,发现H2SO4的含量是6.2g/L,而吴先生的镀铬工艺规范中,H2SO4的含量范围应该是0.4-1.0g/L。这就意味着H2SO4含量过多了。
工程师建议吴先生用6g/L的碳酸钡来沉淀多余的SO₄²⁻,将BaCO₃溶解,在急烈搅拌的操作下,缓慢加入槽子中,继续搅拌1h,静置4h,过滤,重新分析H2SO4含量为1.25g/L,试镀,结果套上了均匀、光亮的铬层,生产恢复正常。
过后,吴先生咨询工程师,有没有一款能够解决高电流区域烧焦,白色的镀铬药水,我们的装饰铬添加剂Cr--9,它能提高槽液电镀效率,解决白色斑块问题,而且催化剂在槽液中有自动调节功能,可以满足他的需求。